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  • 提高时产的石灰石反击式破碎机改进方法
    2015-10-22 15:40  点击:52
     为进一步降低入磨物料粒度,提高生料磨台时产量,2001年6月,某公司对∮1250mm×1 000mm反击式破碎机进行了改进。通过近1年的运行,取得了显著效果。下面我们来看提高石灰石反击式破碎机时产的具体的改进措施和改进效果

    一、改进措施

    技改时保留原机体及反击板装置,将原转子及板锤去掉,更换新转子及方形锤头。方形锤头数量28个,悬挂在转子体上。在转子体下面沿方形锤头回转外径,增设32根篦条,篦条顺着转子体轴向方向安装在托架上,间隙调整为20~ 25mm。再撤去反击式破碎机原配置的D1225振动筛。改后转子转速和电动机功率均未变。

    二、改进后的效果

    1、降低了反击式破碎机出料粒度。改进后,工作电流比原来增加10A,达到130A,运行正常。出料粒度明显降低,其中0~8 mm的出料粒度占出料总量的78%。经综合计算,改进后平均出料粒径比改前下降了1. 52mm。

    2、提高了反击式破碎机台时产量。该公司原料破碎工艺属二级破碎。一级破碎为600mm×900mm颚式破碎机,二级反击式破碎机配有D1225振动筛。由于振动筛有效利用率低,筛余回料多,影响了破碎机的台时产量。改进后,反击式破碎机靠调整好的篦缝,直接排出合格的入磨颗粒,且台时产量较高。2001年7月份虽然是雨季,货场石灰石潮湿,但其台时产量达到了54. 4t/h(见表3),创下了历年来该月份原料破碎台时产量的最高记录。改进后的反击式破碎机平均台时产量比改前提高了7. 2t/h。

    3、提高了生料磨台时产量。反击式破碎机出料粒度的降低,有效地提高了生料磨台时产量。我公司采用的生料磨是∮2. 2m×6.Sm球磨机,原材料(粘土、煤和铁粉)入磨水分均控制在小于4%。改进后的生料磨台时产量比改进前平均提高2. 05t/h。生料细度指标在0.08mm方孔筛筛余≤8%,0.2mm方孔筛筛余≤0.3%。

    4、降低了吨生料综合电耗。由电耗数据表可知,改进后的生料综合电耗比改进前下降了2. 21kWh/t。

    反击式破碎机 : http://www.hnhxjq.com/fanjipo.htm

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